“l(fā)”與“2”構(gòu)成立式兩輥軋液單元?倝毫100 kN,主動不銹鋼輥“l(fā)"在液下,杠桿加壓。
“3"小不銹鋼軋輥,按總壓力20 k N設(shè)計口軋除織物表面帶液,促進工作液進一步向內(nèi)部轉(zhuǎn)移滲透,以利于松堆過程中更好的溶脹。
“4”液下導(dǎo)布輥由125mm,采用德國制工程塑料滑動軸承。
“5"螺紋開幅輥,防止織物進入軋點前起皺。
“6”導(dǎo)布輥,引導(dǎo)織物進入軋槽。
“7”液槽,設(shè)有確保液下軋液的高精度液位控制儀表。
3.2增加循環(huán)泵,改善施液方法
高位槽中追加液由工藝處方?jīng)Q定配液濃度,在工藝初運行時,手動閥打開,并聯(lián)自控閥自動
同時打開加入堿液,加快堿液加入速度,當(dāng)液位達到控制下限時,關(guān)閉手動閥,液位由液位傳感器和自控閥自動控制液位在合理范圍內(nèi),到達上限自動關(guān)閉,液位低于下限自動打開追加。
前后軋堿槽循環(huán)連通,且設(shè)有堿液循環(huán)泵,自動定時循環(huán)堿液,起到均勻攪拌作用,使織物接觸到濃度均勻穩(wěn)定的堿液,在追加液和工藝液的比例達到l:0.85,--,1:o.9的配液比即可滿足工藝條件。而且循環(huán)泵通過旁通管路也可用在中途停車時間較長,或工藝結(jié)束時,將剩余堿液泵入高位槽內(nèi),為再次工藝配堿時利用,防止直接排放的原料浪費和對環(huán)境的污染。
3.3堿濃度自動控制,減少堿耗,利用回收淡堿
軋堿槽的堿液濃度采用堿濃度自動在線控制,堿濃控制精確、穩(wěn)定,減少人為因素對工藝的干擾,減輕操作人工負擔(dān),響應(yīng)時間比人工滴定的方式大大縮短,提高工藝重現(xiàn)性,減少堿的消耗,并可使用回收淡堿,節(jié)省蒸濃的蒸汽消耗,減少水的消耗和對環(huán)境的污染。有效降低加工成本(樣機因故未實施濃燒堿濃度的自動控制)。
3.4采用低軋余率軋車,降低織物帶堿,節(jié)約用堿
織物在堆置后,出布設(shè)置低軋余率中小輥軋車,將織物帶液量降低到比常規(guī)低30%,因而減少了織物的帶堿量,節(jié)省燒堿的消耗,減輕后段去堿水洗的負荷。
松堆絲光工藝堿濃比常規(guī)緊式工藝低約1/3,加上追加液與工藝堿濃比值從l:0.7調(diào)整到了1:0.85~】.:0.9,這樣本松堆絲光工藝的用堿將降低到58.5%,淡堿回收蒸濃從常規(guī)緊式絲光的3059/L下降到2209/L即可,將節(jié)省大量的蒸濃蒸汽。
高效松堆絲光設(shè)備通過使用高給液裝置逼迫堿液透芯,革新了追加液的施加方法,采用自動控制等,使工藝堿液濃度下降,追加液和工作液的比值提高,可靠性提高,更方便操作,節(jié)省工藝用堿,減少蒸濃用汽。不僅改善了絲光半制品的品質(zhì),而且更加凸顯節(jié)能,降耗,環(huán)保,經(jīng)濟。
4 “恒堆置縮率控制”及“定長控制”,讓“缺布”痼疾成為歷史
在“定長牽伸”段的電器控制采用定長比例“串聯(lián)"跟隨控制,即繃布牽伸單元分三組各自按比例設(shè)置實施定長牽伸穩(wěn)速運行;與前軋堿驅(qū)動單元呈階梯式逐步遞增拉伸控制:熱淡堿予洗單元與繃布牽伸單元呈階梯式逐步遞增拉伸控制(專利申請?zhí)枺?00320011016.3)。
熱淡堿予洗單元與繃布牽伸單元及2#軋堿單元組成“定長控制”系統(tǒng)控制經(jīng)向牽伸長度,可在線設(shè)置比例跟隨穩(wěn)速運行工藝線速度。
松堆后織物收縮7%~l7%的經(jīng)長,經(jīng)“定長控制"段,在比例穩(wěn)速“串聯(lián)"跟隨線速度控制下,可將l#軋堿的100%經(jīng)向進布,預(yù)設(shè)定為95%"--‘100%的經(jīng)向出布,試生產(chǎn)已佐證絲光落布無“缺布”。解決了松堆絲光因缺布而引起的經(jīng)濟損失和工藝推廣上的障礙。
5 熱淡堿預(yù)洗單元,使用溢流堿液
熱淡堿預(yù)洗單元利用了軋堿槽溢流堿液和布鋏段倒流堿液混合成濃度859/L+59/L,加熱到65"C,噴淋液流量30L/min。松堆絲光在定長牽伸段設(shè)一熱淡堿預(yù)洗,對提高絲光光澤極為必要,而且降低7織物上的含堿量,使布身柔軟更有利于后續(xù)布鋏拉幅,減輕布鋏拉幅的負荷,防止破邊、“破肚”。此單元的配堿方式使全線倒流無排放,節(jié)約堿的消耗,環(huán)保、經(jīng)濟。
6 布鋏拉幅段的獨立傳動、三沖三吸、變頻吸液,改善了產(chǎn)品質(zhì)量,更降低功率消耗
布鋏拉幅段在傳動上采用單側(cè)布鋏鏈獨立傳動,可靠性提高,功率有所下降;常規(guī)的“五沖五吸,,改成了“三沖三吸";設(shè)置了滑動真空吸水盤,尤其是將真空泵加裝了交流變頻調(diào)速裝置,有效提高織物特別是棉氨彈力織物的半制品質(zhì)量,裝機和運行功率大大下降。
6.1 單側(cè)布鋏鏈獨立傳動,結(jié)果簡單可靠,功率降低
布鋏拉幅段采用特殊伺服控制單側(cè)布鋏鏈獨立傳動,可避免傳統(tǒng)集體傳動常見的機械磨損,停車故障。因松堆工藝和熱淡堿予洗,使得拉幅負荷降低,且總長度減短,因此功率比常規(guī)緊式工藝有所下降,從常規(guī)絲光的37Kw降低到單側(cè)傳動功率15Kw。
6.2采用“三沖三吸’’和特殊真空吸水盤,織物半制品質(zhì)量提高,裝機功率亦大為下降
因工藝堿液濃度比常規(guī)緊式絲光工藝濃度下降30%,將常規(guī)“五沖五吸”改成“三沖三吸”;真空抽吸水盤表面滑動摩擦改成滾動摩擦,減少了織物在線的摩擦力,防患“極光”、“凹緯”,提高了半制品質(zhì)量,電動機裝置容量更減少達l8kw。